推荐期刊

针对一种重型卡车燃气构架的优化设计及仿真分析

时间:2021-01-18 10:31:25 所属分类:机械 浏览量:

摘要:一种匹配了CNG的自卸车,CNG气瓶托架在用户使用过程中出现裂纹,且这种气瓶托架质量较重。本文作者针对以上两点对该托架做技术改进。应用CAE仿真分析其断裂处的受力情况,对其结构做优化设计。试验表明该方案满足试验要求,且有效降低了托架重量。 关

  摘要:一种匹配了CNG的自卸车,CNG气瓶托架在用户使用过程中出现裂纹,且这种气瓶托架质量较重。本文作者针对以上两点对该托架做技术改进。应用CAE仿真分析其断裂处的受力情况,对其结构做优化设计。试验表明该方案满足试验要求,且有效降低了托架重量。

针对一种重型卡车燃气构架的优化设计及仿真分析

  关键词:CNG气瓶托架;CAE分析;静压试验;疲劳试验

  近年来,随着环保要求的严苛,并考虑运输成本,天然气汽车得到了大力发展。一般天然气汽车有两种:压缩天然气(CNG)汽车和液化(LNG)天然气汽车。本文是针对CNG汽车的燃气托架做的结构优化。某型号的CNG自卸卡车,CNG气瓶固定在车架两侧,单侧4个一组,共8个燃气瓶。CNG气瓶较重,该车型配置的CNG单个瓶重约110kg,因此,燃气瓶托架是关键的受力件,其承载能力为这款CNG自卸车车的的重要质量指标。作者在设计之处选择了“口”字型托架闭型结构设计(简称“闭口托架”),托架内层及气瓶之间使用橡胶垫块做减振元件,每两个托架并排安装,承载四个CNG气瓶。通过耐久试验和市场验证,该结构的强度及对气瓶的保护效果良好。但自卸车的工况复杂,经常在条件恶劣的矿区作业,近来有部分燃气托架出现断裂的情况。另外,燃气瓶在该托架上不易安装,托架的质量较大,制作工艺复杂成本较高,因此,需要对该零件做技术优化,改进其结构,降低事故率和生产成本。图2即为CNG气瓶及闭口托架的三维模型。

  1燃气瓶托架的结构优化

  经过分析,将燃气瓶托架结构做如下优化:将“口”字型的闭口结构设计,改为“U”型的托架配盖板结构的开口型托架。图3为CNG气瓶及开口托架的三维模型。采用开口托架结构,CNG燃气瓶和托架在流水线装配比闭口托架简单。也有利于CNG气路的布置和装配。且开口托架的制作工艺较闭口托架简单,有效地降低了成本。在CAE分析时,对其发生应力大的区域做加强,对应力小的区域做优化。以下的分析结果是在优化后的结构上进行的。

  2对两种托架做CAE比对分析

  自卸车工作时的振动频率分布范围较宽,并随运行的工况而变化。但经测试发现,主振动频谱在5~12Hz,其第一阶的固有频率为8Hz,第二阶为15Hz,且以8Hz为主振频。分别在上下、左右、前后三个方向加载,采用8倍气瓶重力约34810N进行静压试验,依据CAD三维模型,进行CAE有限元分析。对开口托架和闭口托架的模型作瞬态动力学CAE分析,分别从上下、左右、前后方向作静压模拟加载,结果如图4~9所示。在动力学分析的应力结果基础上,进行疲劳寿命计算,得到的开口、闭口支架校核模型的疲劳寿命数值,其分析结果如图10、11所示。

  3两种托架试验结果对比

  3.1静压试验

  3.1.1静压试验技术要求(1)在静压试验中支架最大变形量不允许超过13mm;(2)气瓶、支架及附件不允许出现裂纹、断裂及永久性损坏。

  3.1.2支架安装及试验试验条件:两种气瓶支架组件分别固定,并依次在上下,左右,前后三个方向加载,大小为34810N进行静压试验。根据实际的断裂点和CAE分析选取测试点,图12和图13为试验选取点的示意图。在1~2测量点贴应变片测应变,在其余测量点加千分表测变形量。

  3.1.3静压试验结果(1)应力应变结果,以及试验值和仿真值的对比(表1)。(2)试验位移结果,以及试验值和仿真值的对比(表2)。

  3.2疲劳试验

  3.2.1疲劳试验技术要求(1)30万次之内支架样件不允许出现裂纹及断裂;(2)气瓶最大旋转角不大于5°;(3)气瓶前后窜动量最大不超过5mm。

  3.2.2安装及试验把开口和闭口托架装配在车架两侧,车架固定在振动装置上。试验条件:将车架及两种气瓶支架组件固定在振动装置上,输入振动加速度为±1.5g的正弦曲线,振动频率8Hz,进行疲劳试验。测量点选取:根据初步分析结果,分别在开口托架方案和闭口托架方案各对应的选取4个测量点,并贴应变片,通过测量点的应变来得到这些点的应力。

  3.2.3试验结果(1)开口托架36万次、闭口托架33万次,样件出现裂纹及断裂;(2)气瓶最大旋转角均为0.34°;(3)气瓶前后窜动量最大均为2.2mm;(4)应力结果如表3所示。

  4分析结果

  (1)根据CAE分析及试验结果得出,开口托架在静压试验和疲劳试验中的各项指标均优于闭口托架。(2)CAE分析和试验结果虽存在一定的差距,但差值较小,可以根据仿真结果作为今后继续优化设计托架的依据。(3)原托架结构所选的材料能够满足仿真及试验的要求,因此,开口托架仍选用原闭口托架的材料。(4)该方案在经过CAE分析和试验后,用于用户试验,市场反馈良好。

  参考文献:

  [1]曲令晋,史亚贝.基于灵敏度的重型卡车车架优化设计的研究[J].汽车零部件,2010(9).

  [2]陈德玲,陈效华,张建武.三段式大型客车车架模态分析[J].南京理工大学学报(自然科学版),2004(4).

  [3]卫金桥,金先龙.压缩天然气城市公交客车车身结构强度计算[J].机械强度,2003(3).

  [4]罗彩茹,王海林等.压缩天然气在汽车上的应用及展望[J].农机化研究,2010(4).

  作者:干奇银

  针对一种重型卡车燃气构架的优化设计及仿真分析相关推荐燃气汽车加气站的建设及安全要求

转载请注明来自:http://www.zazhifabiao.com/lunwen/gcjs/jx/47531.html