时间:2015-12-20 23:23:45 所属分类:天然气工业 浏览量:
1 抽油井系统效率影响因素分析 1.1 井下因素 (1)油管柱功率损失直接影响到抽油机系统效率的高低,其损失主要包括油管漏失损失、产出液与油管内壁产生的摩擦损失和油管弹性伸缩损失等。 (2)抽油杆的影响体现在抽油杆功率的损失,包括抽油杆与油管的摩擦损
1 抽油井系统效率影响因素分析
1.1 井下因素
(1)油管柱功率损失直接影响到抽油机系统效率的高低,其损失主要包括油管漏失损失、产出液与油管内壁产生的摩擦损失和油管弹性伸缩损失等。
(2)抽油杆的影响体现在抽油杆功率的损失,包括抽油杆与油管的摩擦损失、抽油杆与井下液体的摩擦损失和杆柱弹性伸缩损失,与生产参数的确定有直接关系。
(3)抽油泵效率是抽油机系统并下效率重要的一部分,其功率损失主要为抽油泵柱塞与衬套之间的摩擦损失、泵漏失损失和产出液流经泵阀时由于水力引起的功率损失。
(4)盘根盒的影响主要表现在光杆与盘根盒中密封填料的摩擦损失,突出表现在密封填料的材质、产出液含水率的高低和井口对中程度等方面。
1.2 地面因素
抽油井地面效率主要由三部分组成,即电机效率、皮带传动效率、减速箱和四连杆机构效率。
(1)抽油机电动机在正常运行时均以轻载运行,存在“大马拉小车”现象,使电机负载率低,对抽油机系统效率影响较大。
(2)传动皮带和减速箱对系统效率的影响主要表现在传动过程中摩擦造成的功率损失。
(3)抽油机四连杆机构,它对抽油机系统效率的影响主要体现在摩擦传动过程的功率损失和在往复运动过程中的弹性变形所造成的损失。抽油机各部件松动或润滑保养不好,造成抽油机各部件之间的摩擦、变形,致使抽油机不平稳运行影响机采效率。
(4)某些抽油机平衡度达不到相关要求。平衡度在80%-105%以上的井较多,而且随着抽油机载荷的变化和使用年限的增加,过去平衡的井也出现不同程度的不平衡,甚至有的更为严重。
1.3 设计和管理因素
(1)生产参数的选择对系统效率的影响直接通过井下效率的高低和油井免修期的长短反映出来。某些油井的生产参数不过关。现场测试时发现个别井的生产参数严重不协调。比如说,有的油井在供液不足的情况下,仍然使用较高的冲次,既增大了悬点载荷,又导致泵效低,从而影响了系统效率的提高。
(2)抽油机不平衡也会影响到抽油机系统效率,不仅影响到连杆机构、减速箱和电动机的效率和寿命,而且会加大电动机内耗,使油并耗能增加,系统效率降低.
(3)井口回压、套压的影响,油井井口回压的存在,增加了上冲程时的悬点载荷力,当井口回压增加时,相当于增加了抽油杆的重力,随着冲程悬点载荷增加,导致电机耗能增加。井口回压过高,悬点载荷增大,亦可造成泵的漏失,影响抽油井系统效率。当套压过大,降低了泵举升的有效扬程,导致抽油井系统效率下降。
2 提高抽油井系统效率的改进措施
通过分析找出影响抽油井系统效率的因素,从地面、井筒、日常管理三个方面入手,对抽油机井进行综合治理,提高了抽油井系统效率,在降本增效方面取得了明显的效果。
2.1井筒方面
对供液良好井确定合理沉没度。如果沉没度过大,就会造成抽油机能耗的增大,造成抽油机系统效率的降低。我们通过大量现场数据总结发现,一般含水在90%以上的并,合理的沉没度应保持在200m-250m,含水低于80%的井,沉没度在350m-400m泵效达到最大,稠油井400-500m。针对沉没度不合理的井采取了上提泵挂措施,不仅节省了大量的管杆材,而且在节能降耗延长抽油机系统效率,偏磨治理,延长检泵周期中也取得很大效益。对油稠井采用“合理泵径、长冲程、慢冲次。针对一些供液能力较差的井,我们采取合理泵径、长冲程、慢冲次的经济调参理念,提高抽油泵的充满程度,减少抽油泵来回往复的无用功。
2.2地面方面
(1)及时调整抽油机平衡,提高抽油机系统效率。抽油机平衡不良时会出现发电现象,导致大量电能损耗。抽油机平衡越差,电机输入功率越大,耗电量越高。平衡率在80-100%/时抽油机耗量最低。当平衡率达120%时,比80%时1小时多耗电0.25kw.h,平衡率低于70%后,比80%时1小时多耗电约0.15kw.h.。对抽油机进一步加强了平衡率的调整工作,对于调平衡后电流法判断为平衡较好,但耗电量却升高的井则利用功率曲线重新调整抽油机平衡,消除电流假平衡现象,效果显著。通过调整抽油机平衡工作的进一步开展,对降低油井耗电提高抽油机系统效率起到了积极作用。
要优化沉没度,含水在900/以上的并,合理的沉没度应保持在200-250m,含水低于80%的井低,沉没度在350m-400m泵效达到最大。优化工作参数,结合地层能量优选泵径、冲程、冲次等参数,采用大泵长冲程慢冲次生产,使抽油机载荷与电机功率合理匹配.优化管杆结构,根据地层供液能力确定泵挂深度,保持油井合理的沉没度。
(2)合理匹配电机降低电机功率,减小空耗损失提高抽油机系统效率。为了对现场的换电机工作进行指导,通过试验、摸索,总结出选择抽油机电机功率的光杆功率法,即根据光杆功率选择抽油机电机额定功率。对负载率低的电机进行“大调小”,提高抽油机电机负载率,降低油井能耗,提高抽油机系统效率。
鲁源管理区的油井电机平均负载率为26.7%,平均功率因数0.47。三年来对于负载率低于19%、功率因数低于0.3的抽油机井优化电机匹配178口井,降低额定装机功率3000Kw;平均综合节电率提高9.6%,平均系统效率提高2.3%。
(3)落实抽油机保养、调整工作,减少传动损耗提高抽油机系统效率。认真落实机械设备的紧固、润滑、保养、调整工作,确保抽油机正常运转。有效地减少了无功损失,降低了有功功率。提高了抽油机系统效率。今后还要合理调整盘根盒,对盘的材质的选择、松紧度的调整进行研究,从而提高抽油机的系统效率。
2.3 加强日常管理维护
(1)加强日常加药热洗维护工作.油稠与结蜡是造成抽油杆在井筒中的摩擦力显著增加、抽油机负荷上升、单井耗电量增加的主要原因。加药热洗作为油井日常清蜡、降粘等日常维护工作的主要手段,可以有效地降低抽油机负荷,减少了油井耗电量。
(2)减少井口回压套压的影响。钊对回压高的单井,对油井产液物性进行认真分析,找出导致回压高的原因,对症下药,积极降低回压。首先是混输泵管网整体降干压。另外对于单井回压较高的油井采取加装井口水套炉的办法,一方面可以提高产液输送温度,另一方面可以有效的破乳降低输送阻力。生产中合
[1][2]下一页
转载请注明来自:http://www.zazhifabiao.com/lunwen/gcjs/trqgy/30781.html
上一篇:石油储罐工程安装技术应用分析
下一篇:油田地面工艺技术的发展的现状研究